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原因剖析
(1)形成“脈沖袋式除塵器燒袋”的原因。蘭炭的燃點較低(僅為350 ℃),含、磷等元素,其間含約為0.3%,脈沖袋式除塵器型號,含磷約0.001%,易焚燒;立窯烘干除塵體系間隔立窯太近,煙氣管道太短,進入除塵器前無對大顆粒、火星等阻攔、沉降的辦法;除塵器原規(guī)劃噴吹體系為單腔室離線噴吹,供氣源也不穩(wěn)定,形成很多碳顆粒物無法及時吹離脈沖袋式除塵器布袋,附著在布袋外表;
脈沖袋式除塵器
除塵器箱體變形嚴峻,密封不嚴。當進口溫度較高,混入空氣后易形成附著在布袋上的碳顆粒焚燒,焚燒后溫度到達400 ℃以上,形成脈沖袋式除塵器布袋燒損。(2)形成“糊袋”的原因。冬天蘭炭含水分較高,經(jīng)烘干窯后以水蒸氣方式混入除塵氣中,當除塵器內(nèi)溫度低于100 ℃以下即呈現(xiàn)液化;噴吹不及時造成很多碳顆粒物無法及時吹離除塵布袋,與液化水滴混合后形成布袋氣孔糊死,長期集聚后布袋被碳泥”包裹。
脈沖袋式除塵器
引起脈沖袋式除塵器布袋很多破損的主要原因
(1)濾袋防癟環(huán)開裂。昆明電廠所用的濾袋與巡檢司電廠根本相同, 但昆明電廠布袋防癟環(huán)的供貨廠家改動了加工工藝。曾經(jīng)的加工工藝是20號鋼絲加工成環(huán)形后,低壓脈沖袋式除塵器, 接口處用電焊焊牢并打磨滑潤。改動后的工藝是防癟環(huán)接口處用黃銅套鉚接。因為鋼絲與黃銅在硬度、韌度、膨脹系數(shù)等方面差異較大, 在短時間運轉(zhuǎn)后, 防癟環(huán)接口銅鉚套很多開裂。一起, 跟著布袋不斷過濾、反吹, 致使防癟環(huán)變形, 變形后的防癟環(huán)將濾袋刺破, 很多煙氣從刺破短路經(jīng)過, 然后形成濾袋敏捷破損。
(2)脈沖袋式除塵器布袋裝置工藝存在問題。昆明電廠1號爐布袋除塵器的本體由云南省火電建設公司制作和安裝, 脈沖袋式除塵器布袋裝置也是由該公司擔任。因為在轉(zhuǎn)移和安裝過程中對玻璃纖維布袋隨意遷延、折疊、踐踏, 同時下花板管口打磨不行仔細, 布袋口捆扎不標準等,形成部分布袋過早損壞。
脈沖袋式除塵器
噴吹方法改造為在線脈沖行噴
改造為在線脈沖行噴,清灰時濾袋逐排噴吹,此刻袋式除塵器內(nèi)其他各排濾袋仍在過濾狀況,逐室進行噴吹清灰。在線噴吹時,盡管被清灰的濾袋不起過濾作用,倉頂脈沖袋式除塵器,但因噴吹時刻很短,并且濾袋順次逐排清灰,簡直能夠?qū)⑦^濾操作看成是接連的。同時,在現(xiàn)場運用的噴吹用壓縮空氣壓力雖小,也同樣能到達清灰作用。
脈沖袋式除塵器箱體改造
原除塵器長時間處于高溫狀況下運轉(zhuǎn),外部箱體、脈沖袋式除塵器上部蓋板變形嚴峻,使除塵器密封作用差;花板、隔板也均有不同程度的損壞。運用本次檢修對除塵器殼體、隔板等重新制造、裝置,并參照現(xiàn)有除塵器花板安置,脈沖袋式除塵器,將后6 個濾室進行改造,前3 個室改為天然沉降室。
其他
原脈沖袋式除塵器引風機、卸灰閥及刮板輸送機等仍符合新除塵器運用要求,不進行改造和更新。
脈沖袋式除塵器改前后參數(shù)比照
依照現(xiàn)場的首要運轉(zhuǎn)參數(shù)及要求,僅運用金屬柔性膜代替布袋、對現(xiàn)有花板及反吹體系進行改造,在工藝流程不變的條件條件下,現(xiàn)有管道閥門、自控及監(jiān)控體系、輸排灰體系及共用工程等均利舊。
脈沖袋式除塵器
注冊資金:捌佰萬元整
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
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企業(yè)地址:山東 濰城區(qū)